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提高煤矿单产单进水平的方法与途径

  • 投稿敖御
  • 更新时间2015-09-16
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马占洪 MA Zhan-hong

(神华宁夏煤业集团石沟驿煤业分公司,银川 750001)

摘要: 通过查找、剖析、诊断影响石沟驿煤业分公司单产单进水平的主要制约因素,制定有效的措施,提高矿井单产单进水平。

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关键词 : 单产单进;方法;途径

中图分类号:TD82 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2015)03-0135-02

作者简介:马占洪(1977-),男,宁夏吴忠人,注册安全工程师,采矿工程师,现为神华宁夏煤业集团公司石沟驿煤业分公司生产技术科科长。

1 矿井基本情况

1.1 概况 神华宁夏煤业集团石沟驿煤业分公司现有一对生产矿井,核定生产能力90万t/a。井田面积14.77km2,主采六层煤,平均煤厚1.9m,属长焰煤。矿井为低瓦斯矿井,采用片盘斜井开拓,目前开采深度343m。

1.2 采掘工艺 现布置一个010607综采工作面,采用单一煤层走向长壁后退式采煤方法,一次采全高,综合机械化开采。现布置6个掘进工作面,其中2个回采巷道,4个开拓巷道。回采巷道为半煤岩巷,综掘工艺,锚网索支护。开拓巷道为岩巷,炮掘工艺,锚网喷支护。

2 单产单进水平现状

2012年,石沟驿公司单产水平为11.2万吨/个/月,半煤岩巷单进水平为241m/个/月,岩巷单进水平为63m/个/月。与兄弟单位高产高效矿井相比,公司单产单进水平不高,差距明显。

3 影响单产单进的主要制约因素

3.1 影响单产的主要制约因素

3.1.1 工作面设计倾斜长度短,煤层薄,采高低,月度生产能力低 综采工作面倾斜长度通常设计为200m,南翼工作面煤层厚度1.8-2.2m,月平均生产能力10万吨。北翼工作面煤层厚度1.5-1.9m,月平均生产能力7.5万吨。受煤层赋存条件限制,月度生产能力较低。

3.1.2 工作面顶板岩性变化大,割煤时顶板管理难度大 六煤直接顶岩性为泥岩,硬度较小,易脱层,遇水易变软。由于泥岩随采易脱层,为了有效控制顶板,必须及时跟机移架,割煤速度随之下降,整个循环作业时间增长约20分钟。

3.1.3 工作面回采过程中过断层 石沟驿井田在各勘查阶段未发现落差在30m以上的断层,但在生产过程中不断揭露出小断层,且均为正断层,对煤层的连续性有不同程度的破坏。南翼工作面回采时,直接推采过落差5.8m的F24断层,影响走向长度152m左右。北翼工作面回采时跳采过落差9.0m的F18断层,搬家期间无产量。

3.1.4 设备检修质量低,故障多,排除故障时间长 010607综采工作面初采时,设备故障频发,主要表现为:支架自动卸压、电液控程序错乱至不能成组推溜移架、支架液压锁坏、采煤机变频器故障、刮板机断链等。从现场暴露的问题来看,设备维修质量低,故障多。出现故障时,对故障判断不准确,导致处理时间长。

3.1.5 检修班检修时间长,检修任务不紧凑 综采工作面采用两采一准作业形式。010608工作面回采时,每天安排早班8小时进行设备维护和检修。不管设备处于什么状况,每天都要“一刀切”进行,实际工作中用于截齿更换、液压管路更换等日常维护、检修时间只需4个小时左右,只有在更换大型配件时需耗时6-8个小时。每天用于检修的时间太长,设备开机率低。

3.1.6 生产班工序衔接不紧凑 010608综采工作面采用单向割煤,每个生产班仅能完成4刀割煤任务,占用工时主要集中在制作机窝和移端头支架、推移转载机,约30-40分钟,该平行作业的不平行作业,工序衔接不紧凑,造成时间浪费。

3.2 影响单进的主要制约因素

3.2.1 装备水平低,施工工艺落后 目前开拓巷道均由外委施工队伍承担掘进任务。外委队伍通常的掘进配套设备为:FT24气腿式凿岩机钻眼,P-60B耙斗装岩机装岩,V型矿车运碴。每班各使用2台气腿式凿岩机钻眼,循环打眼时间约在180分钟,噪声大,钻进速度慢,效率低。而使用耙斗装机装岩,装碴量小,占用作业空间,移设频繁。

3.2.2 支护工艺不合理 010610运顺综掘工作面为半煤岩巷,由于开掘至+874m水平,接近轴部,顶板压力逐渐增大,所掘回采巷道频繁出现顶板脱层、掉包现象,为保证支护安全,锚杆锚索支护必须紧跟迎头。

3.2.3 辅助运输系统能力有限 矿井材料下放和掘进排矸均采用二级串车提升,暗副斜井每次限挂6辆矿车,副斜井每次限挂8辆矿车。掘进矸先从+854m水平提升至+1000m车场,在+1000m车场重新进行摘挂钩倒车,再从+1000m车场提升至地面,增加了提升时间,一上一下每绳提升约需40分钟,每班最大提升能力12绳。加上公司目前使用的V型矿车,容量只有0.75m3,装碴能力有限。

3.2.4 巷道变形严重,维修工程量大 石沟驿工作面走向长度布置为:南翼1800m左右,北翼2500m左右。南翼工作面回采前,为保证正常采掘接续,北翼工作面回顺须提前开掘准备,导致顶板和两帮破碎,后巷严重变形,需提前架设一梁三柱钢棚加强支护,增加了维修工程量。

3.2.5 外委施工队伍人员流动大,素质参差不齐,生产组织不紧凑 外委施工队伍由于用工制度不同,人员流动性大,招收的员工素质低,生产组织不紧凑,井下经常出现空班现象,一旦设备出现故障,外委施工队伍备用设备不足,维修和更换跟不上,随之造成生产中断。

4 提高单产单进的主要措施

4.1 提高单产的主要措施

4.1.1 优化设计,改进回采工艺流程 调整了设计思路,将下区段工作面倾斜长度增加到240m,提高工作面生产能力。南翼工作面采煤时采用双向割煤,通过提高小班循环数来提高单产水平。

4.1.2 加强生产班劳动组织管理 根据工作面煤层厚度变化,将采煤机割煤速度提高到5m/min,制作机窝时间控制在20分钟左右,同时,在采煤机上行返机推溜时移端头支架、移转载机,尽可能做到平行作业。

4.1.3 优化设备检修工作流程,大力推行“4+X”弹性检修方法 每天早班检修时间由8小时调整为4小时,每3天为一小周期,每一小周期内安排一次6小时的检修,每10天为一个大周期,每一大周期内安排一次8小时的检修,每月根据设备运行情况安排一次12-16小时的预防性检修。

4.2 提高单进的主要措施

4.2.1 提高装备水平 2012年,在+874m车场南北翼绕道岩巷工作面推广使用了CMJ17型液压钻车和ZCY60R侧卸式装岩机作业线,单进水平由45m/月提高到62m/月,充分显现出了机械化设备的先进性、优越性。

4.2.2 优化支护设计,改变支护工艺 010610运顺综掘工作面掘进时,调整帮锚杆和顶板锚索支护距离,将帮锚杆和锚索支护距离调整至距迎头不大于25m。两个生产班只需完成基本顶板支护,帮锚杆和锚索支护工序集中放在早班检修班进行,既保证了及时控顶,也将支护时间节约出来。

4.2.3 加强生产组织管理 炮掘生产班实行多工序平行交叉作业。主要是锚杆支护与装岩平行作业,即放炮后先把工作面的矸石扒到距工作面迎头5~15m处,使侧卸式装岩机在距工作面5m后装岩,装岩时可同时进行锚杆支护工作。

4.2.4 盘活辅助运输系统 在现有的辅助运输条件下,在各岩巷掘进头设计一个错车场,铺设双轨,道岔要闭合,错车场至少能存放2列车,做到能循环调车。

5 结论

单产单进水平高低直接影响矿井正常采掘接续,不论大矿还是小矿,都要立足本矿实际地质条件、辅助运输、设备状况、人员结构等,找出制约瓶颈,挖掘潜力,完全有能力提高单产单进水平。

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参考文献:

[1]赵学社.煤矿高效掘进技术现状与发展趋势[J].煤炭科学技术,2007.

[2]樊勇.巷道快速掘进的影响因素分析[J].山西煤炭,2009.

[3]安保山.加强掘进管理 提高单进水平[J].科技风,2011(01).