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HF型高频电源在电除尘系统中的应用

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  • 更新时间2015-09-17
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李术方

(广东粤电靖海发电有限公司,广东揭阳515223)

摘要:早期的电除尘器直流高压是由380V交流电流经可控硅高压整流设备供给,控制电源原理简单,但能耗高。为响应国家节能减排政策、降低厂用电率,某电厂对电除尘器进行了改造,将电除尘直流高压电源改为HF型高频电源,无需更换整流变压器,能大幅降低电除尘器能耗,提升除尘效率,并且改造快捷、成本经济。

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关键词 :电除尘器;HF型高频电源;除尘效率;能耗

0引言

某电厂#1、#2炉600MW机组配套两台电除尘器,每台电除尘器设双室四电场,每台炉配套18台高压控制柜,12台型号为GGAj02K?2.0A/72kV,6台GGAj02K?1.5A/66kV,两台炉共同配备一套上位机系统。电除尘本体、电控均为龙净环保产品,高压控制柜为龙净环保16位K型控制柜。设备投入运行10年,经过电厂锅炉烟煤改造,增设脱硝脱硫设备,运行参数发生较大改变,高粉尘比电阻产生反电晕,导致电除尘高压柜电流波动大,采样板及个别控制板故障率增高,且原设计能耗大,导致厂用电率高。

HF型高频电源采用新型高压控制器,由新型32位微控制器作为处理核心,运算速度快,并采用最新控制技术,控制器能根据烟气工况改变自动调整控制输出。高频电源无需更换整流变压器,只需将原常规高压控制柜更换为新型调制型高频控制柜,与原变压器组合成一套混合型高频电源,不仅能够大幅度降低电除尘器能耗,而且提高了除尘效率。

1电除尘器存在的主要问题分析

1.1电除尘能耗大

根据厂内设备能耗的统计,目前每台炉单台除尘器9个高压柜能耗约为510kW,每台炉单高压电源能耗约为1000kW。能耗较大,有较大节能空间。

1.2控制器技术落后

由于控制器的控制系统是20世纪90年代的控制技术,控制器的硬件、软件系统不能满足对电场闪络的精确捕捉和控制,并且在反电晕、电晕封闭和节能控制上都已满足不了现阶段的要求。经长期监控电除尘器运行情况发现,所有电场电流极限很高,但是峰值电压不高,影响电晕放电,使粉尘荷电不充分,从而影响了除尘效率。所有电场放电严重,火花率较高,这样也会影响除尘效率。原控制方式运行方式和参数为人工设定,存在一定的盲目性,没有根据工况变化(烟气量、比电阻、烟气温度变化)自动改变运行参数和运行方式,导致除尘状态不稳定,电流波动大,加快了电子设备的老化,且效率低、能耗大。

2除尘器改造的必要性

电除尘器设计效率≥99.62%,保证效率≥99.52%,比集尘面积为94.91m2/s,除尘器本体效率及比集尘面积适中,情况适中。从SIS系统看到,目前#1炉烟尘排放9.8mg/Nm3,#2炉烟尘排放5.6mg/Nm3,远低于GB13223—2011《火电厂大气污染物排放标准》要求的20mg/Nm3。

目前单台炉除尘器高压电源能耗约为1000kW,能耗较高,有较大节能空间,进行高频电源改造后,可从目前的1000kW降低到500kW之下。

3高频电源介绍

3.1工作原理

HF型高频电源结构如图1所示。其工作原理是利用现代电力电子技术,将工频电源经整流桥转化成直流电源,经逆变器逆变成20kHz以上的高频交流电流,然后通过变压器升压,经整流器进行整流滤波,最终给电除尘电场提供40kHz以上的高频脉冲电流。

3.2高频电源的技术优势和性能特点

(1)高频电源在纯直流供电条件下,可以在逼近电除尘器的击穿电压下工作,这样就可以使其供给电场内的平均电压比工频电源供给的电压提高25%~30%。一般纯直流方式应用于电除尘器的前电场,电晕电流可以提高一倍,粉尘排放降低约40%~70%。

(2)效率高,节能显著。高频电源工作在脉冲方式下,能提高电除尘器的除尘效率。微秒级的脉冲宽度,通过高压脉冲作用,能有效地提高脉冲峰值电压,增大电晕功率,提高粉尘荷电强度,克服反电晕,这有效地提高了电除尘器的除尘效率,除尘效率能达到90%以上。且采用脉冲供电方式的高频电源节能效果显著,一般较工频电源节能40%~80%左右。

(3)控制方式灵活。高频电源可根据不同运行工况的电除尘器提供最合适的电压波形,提高了电除尘器对实际运行工况的适应性。火花控制特性好,火花损失能量很小,电场恢复快。

(4)输出稳定,响应迅速快。高频电源输出关断时间小于100ms,恢复时间为5~15ms,且在100次/min的火花率下输出无压降。

(5)体积小,重量轻,工程造价低。高频电源的体积约为工频电源的1/5~1/3,且直接安装于电除尘顶部,其控制柜和变压器是一体化的,节省了配电室空间、电缆与安装费用。

(6)高频电源提高了供电系统的利用率。其输入方式为三相平衡供电,输入的相电流是非高频电源的一半,无缺相损耗,提高了供电系统的利用率。

4实际应用效果

HF型高频电源与原整流变压器组合成的混合型高频电源,在应用到除尘器的第一电场后,经过在不同煤种、各种运行工况下的试验对比,除尘效率有了明显改善。第一电场改造前后数据对比如表1、表2所示。

从数据对比可以看出,首电场应用高频电源后电晕功率降低,烟尘出口浓度没有升高,除尘效率保持良好。经过运行实际分析,与工频电源相比,高频电源的电压波动小,火花控制特性好,能快速检测火花并关闭脉冲电源,电场恢复快,使得电场平均电压较高,在间隙供电时,能有效抑制反电晕现象,适用于高比电阻粉尘工况,控制方式更加灵活。改造后,按机组每年利用小时7000h、上网电价0.4元/kW·h计算,每台炉平均每年可节约厂用电350万kW·h,提高经济效益140万元。

5结语

我国从“十一五”开始,在每个五年规划中都对节能减排制定了明确的目标,火力发电厂要成为有社会责任感的企业,必须高度重视节能减排工作,这就必然对除尘器的效率及能耗提出更高的要求。在除尘器的改造中,要结合运行实际,制定更加切实有效的方案。本例中,针对电除尘器二次电流波动大、能耗高,在原设备的基础上对电除尘器高压柜进行电源改造,结合运用HF型高频电源技术,与原整流变压器组成一套混合型高频电源,降低能耗,且保持良好的出口粉尘排放,同时还对控制器及振打进行了优化,改造成本低、工期短,改造后效果明显,值得其他电厂借鉴。

收稿日期:2015?07?28

作者简介:李术方(1981—),男,广东梅县人,助理工程师,研究方向:电气工程及其自动化。